近日,北京排水集團(tuán)建設(shè)的國(guó)際首座城市污水厭氧氨氧化項(xiàng)目通過(guò)技術(shù)成果鑒定,成為國(guó)際上率 先建成并成功運(yùn)行的一座典型城市污水厭氧氨氧化工程項(xiàng)目,研究成果達(dá)到國(guó)際領(lǐng) 先水平。這意味著其在自主培育出厭氧氨氧化菌(俗稱紅菌)、首 次實(shí)現(xiàn)紅菌工業(yè)化培養(yǎng)、在多種復(fù)雜高氨氮廢水中進(jìn)行紅菌項(xiàng)目的推廣應(yīng)用之后,又在城市污水處理中率 先建成厭氧氨氧化示范工程。市排水集團(tuán)表示,下一步將逐步推動(dòng)“紅菌”技術(shù)在污水處理領(lǐng)域的應(yīng)用。
“紅菌”技術(shù)可節(jié)約電耗、減少排放
在方莊污水廠的生化池中,每隔一段距離就布置一個(gè)可提升載體模塊。工作人員搖動(dòng)搖柄,漸漸從水中升起或方型或球型的生物載體,其表面可見(jiàn)有紅色菌體附著,“這就是污水脫氮的主角——厭氧氨氧化菌,由于其聚集體呈現(xiàn)紅色,我們叫它‘紅菌’?!?北排厭氧氨氧化技術(shù)帶頭人張樹(shù)軍解釋說(shuō)。
據(jù)張樹(shù)軍介紹,如果城市污水、工業(yè)廢水、養(yǎng)殖廢水和垃圾滲濾液等含氮廢水中的氮素超標(biāo)排入水體中,會(huì)導(dǎo)致水體黑臭、水華、赤潮等環(huán)境污染,因此,脫氮是水污染防治的重點(diǎn)和難點(diǎn)。“傳統(tǒng)的生物脫氮工藝,需要多種菌接力棒似的參與,反應(yīng)途徑很長(zhǎng);而厭氧氨氧化技術(shù)(即“紅菌”技術(shù)),不僅能夠?qū)⒃瓉?lái)冗長(zhǎng)的脫氮途徑大大縮短,而且無(wú)需投加碳源,理論上曝氣電耗可節(jié)約60%,同步減少溫室氣體的排放,是目前為止最 高 效 、最節(jié)能、最環(huán)保的污水脫氮技術(shù),是污水處理領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)‘雙碳’目標(biāo)的高科技利器。”張樹(shù)軍說(shuō),其團(tuán)隊(duì)對(duì)于紅菌的研究已經(jīng)歷了17年的“長(zhǎng)跑”。
自由研究成果達(dá)國(guó)際領(lǐng) 先水平
2006年,北京排水集團(tuán)就把“紅菌”技術(shù)作為1號(hào)研發(fā)課題。然而,當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)只有少數(shù)科學(xué)家在進(jìn)行相關(guān)小試和機(jī)理研究,基礎(chǔ)研發(fā)和工程化的難度極大。沒(méi)有菌種,沒(méi)有技術(shù),沒(méi)有配套設(shè)備,想要獨(dú)立研發(fā)紅菌脫氮技術(shù)是從零開(kāi)始?!凹t菌本身很難富集培養(yǎng),當(dāng)時(shí)想向別的單位借‘種’,人家也只是讓我們看看,壓根舍不得,真是‘一粒難求’?!睆垬?shù)軍回憶說(shuō),為盡快掌握紅菌培養(yǎng)方法,張樹(shù)軍在簡(jiǎn)陋的鐵皮房里爭(zhēng)分奪秒開(kāi)始了對(duì)培養(yǎng)器的pH值、氨氮、總氮等20余項(xiàng)指標(biāo)的連續(xù)測(cè)量,并根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果改造培養(yǎng)器,優(yōu)化培養(yǎng)條件。就這樣日復(fù)一日,終于在第三年的大年初四,他驚喜地發(fā)現(xiàn)培養(yǎng)器里緩慢冒著氣泡,紅菌富集第一步成功了!
自主培養(yǎng)出“紅菌”只是技術(shù)攻關(guān)的第一步,從2009年起,集團(tuán)繼續(xù)加快研發(fā)的腳步,實(shí)現(xiàn)了一系列的首 次突破。在國(guó)內(nèi)率 先突破紅菌工程化培養(yǎng)瓶頸,同時(shí)首 次實(shí)現(xiàn)紅菌工業(yè)化培養(yǎng),建成全球最大的菌種基地;打造出純中國(guó)制造的RENOCAR?紅菌脫氮技術(shù);并獲得“華夏建設(shè)科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)”,技術(shù)成果達(dá)到國(guó)際領(lǐng) 先水平。
這之后,北京排水集團(tuán)開(kāi)始嘗試在垃圾滲濾液、工業(yè)廢水等多種復(fù)雜高氨氮廢水中進(jìn)行了紅菌技術(shù)的推廣應(yīng)用,并取得了成功,實(shí)現(xiàn)了污水“紅菌”脫氮的產(chǎn)業(yè)化跨越。
方莊項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行
與上述高氨氮廢水相比,城市污水中的氨氮含量并沒(méi)有那么高,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的短程硝化、紅菌富集培養(yǎng)及冬季低溫活性維持更難,如何在更為大量的城市污水處理中運(yùn)用紅菌脫氮,成為了北京排水集團(tuán)新的課題。于是,2017年,當(dāng)國(guó)內(nèi)外在城市污水紅菌脫氮方面的研究仍處于實(shí)驗(yàn)室階段,未見(jiàn)工程案例報(bào)道之際,北排在方莊污水廠建設(shè)了城市污水紅菌實(shí)際工程項(xiàng)目?!俺鞘形鬯坛滔趸€(wěn)定維持”、“低基質(zhì)厭氧氨氧化菌的持留與富集”及“冬季低溫下功能菌活性維持”等國(guó)際公認(rèn)的技術(shù)難題一一被攻克。“紅菌主要吃兩種東西:氨氮和亞硝,在低溫的時(shí)為了讓它在載體上能持留、不脫落還能生長(zhǎng),就必須想辦法把它愛(ài)吃的送到嘴邊上。池子里‘咕嘟’冒著泡正是通過(guò)曝氣的方式將兩種物質(zhì)送到紅菌的載體上,讓其能吃飽、富集。”張樹(shù)軍介紹說(shuō),在摸索的過(guò)程中是動(dòng)足了腦筋。像剛開(kāi)始給紅菌“喂食”時(shí)是通過(guò)攪拌的方式,但攪拌不充分,“營(yíng)養(yǎng)”送不到嘴邊,之后才改為曝氣;而紅菌生長(zhǎng)的載體也是一改再改:由球狀變成板狀,又變成長(zhǎng)出很多翅膀的六邊形,以避免紅菌富集后將表面擋死,污水進(jìn)不去。
據(jù)悉,經(jīng)過(guò)三個(gè)冬季低溫期考驗(yàn),目前方莊的項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行,出水總氮平均值為4.21mg/L,最 低達(dá)0.46 mg/L,遠(yuǎn)低于北京市地標(biāo)B(DB11 890-2012)出水總氮15mg/L的要求。同時(shí),與傳統(tǒng)生物處理工藝相比較,無(wú)需外加碳源,曝氣能耗降低40%以上,剩余污泥產(chǎn)量降低50%以上,溫室氣體減排40%以上。北京市重大科技項(xiàng)目驗(yàn)收后評(píng)價(jià)其為:“國(guó)際上率 先建成并成功運(yùn)行一座典型的城市污水厭氧氨氧化示范工程,研究成果達(dá)到國(guó)際領(lǐng) 先水平?!?br />
北京排水集團(tuán)表示,城市污水“紅菌”技術(shù)為我國(guó)大規(guī)模的城鎮(zhèn)污水處理廠提供了全新的升級(jí)換代技術(shù),具有極大的市場(chǎng)應(yīng)用前景,開(kāi)啟了污水處理新紀(jì)元,下一步,將積極逐步推動(dòng)該技術(shù)在污水處理領(lǐng)域的應(yīng)用。
什么是厭氧氨氧化?
厭氧氨氧化Anammox是在無(wú)氧條件下,以氨為電子供體、亞硝酸為電子受體,產(chǎn)生氮?dú)夂拖跛岬纳锓磻?yīng)。Anammox包括兩個(gè)過(guò)程:一是分解(產(chǎn)能)代謝,即以氨為電子供體,亞硝酸鹽為電子受體,兩者以1:1的比例反應(yīng)生成氮?dú)猓旬a(chǎn)生的能量以ATP的形式儲(chǔ)存起來(lái);二是合成代謝,即以亞硝酸鹽為電子受體提供還原力,利用碳源二氧化碳以及分解代謝產(chǎn)生的ATP合成細(xì)胞物質(zhì),并在這一過(guò)程中產(chǎn)生硝酸鹽。厭氧氨氧化菌 (Anaerobic ammonia oxidation bacteria, AnAOB,我們俗稱紅菌) 是厭氧氨氧化的實(shí)施者。
NH4++ NO2-= N2+ 2H2O,ΔG=-358kg/mol
目前的主流的厭氧氨氧化應(yīng)用的工藝流程(彭永臻院士的短程反硝化暫時(shí)不介紹)主要分為兩大步:“第一個(gè)過(guò)程是部分亞硝化(Partial Nitritation),在這個(gè)過(guò)程中只有大約55%的氨氮需要轉(zhuǎn)化為亞硝酸鹽氮;第二個(gè)過(guò)程是厭氧氨氧化(Anammox),氨氮在厭氧條件下,被亞硝酸氮作為電子受體,氧化成氮?dú)?。因此它也被稱作PN/A工藝。
在這過(guò)程中,大約89%的無(wú)機(jī)氮都將被轉(zhuǎn)化產(chǎn)生氮?dú)猓硗?1%的無(wú)機(jī)氮被轉(zhuǎn)化為硝酸鹽氮,與傳統(tǒng)硝化反硝化工藝相比,厭氧氨氧化工藝有著巨大的技術(shù)優(yōu)勢(shì),其曝氣能耗只有傳統(tǒng)工藝的55-60%;該工藝幾乎無(wú)需碳源,如果為了去除硝酸鹽產(chǎn)物需要在厭氧氨氧化過(guò)程中投加碳源,其投加量也比傳統(tǒng)工藝中碳源投加量降低90%;厭氧氨氧化工藝可以減少45%堿度消耗量。同時(shí),厭氧氨氧化工藝的污泥產(chǎn)量也遠(yuǎn)低于傳統(tǒng)脫氮工藝,這將顯著降低剩余污泥的處理和處置成本。
來(lái)源 | 北京青年報(bào)、環(huán)保工程師